大興安嶺硬軸定尺
1.油缸直徑;油缸缸徑,內徑尺寸。
2. 進出口直徑及螺紋參數
3.活塞桿直徑;
4.油缸壓力;油缸工作壓力,計算的時候經常是用試驗壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25
5.油缸行程;
6.是否有緩沖;根據工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。
7.油缸的安裝方式;達到要求性能的油缸即為好,頻繁出現故障的油缸即為壞。
結果表明,隨著磨礦時間的延長,細磨后礦粉顆粒形貌變化不大,但細顆粒質量分數增多,礦粉的比表面積增加,毛細水質量分數增加,而分子水質量分數無明顯變化規律。礦粉的比表面積與礦粉中細微顆粒(小于10m)的質量分數有很大關系。生球的落下強度由比表面積和粒度組成共同決定,當礦粉比表面積為1500~2500cm2/g時,礦粉中大于76.33和小于10m粒級的質量分數為10%~15%,有利于造球和生球落下強度的提高。
液壓油缸結構性能參數包括:
1.液壓缸
1)當缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時,結合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。
(2)當缸筒與端蓋用螺紋連接時未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。
(3)液壓缸進油管接頭處松動。為此,需消除引起管接頭連接松動的管件振動等因素;對管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。
液壓缸泄漏的其他原因
(1)缸筒受壓膨脹引起內泄。排除方法為:適當加厚缸壁;選用合適的材料。
(2)活塞桿受力不當或導向套與活塞桿之間的間隙較大時,將出現活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。
目前,我國可以將軸承鋼中的氧含量控制在1ppm左右。軸承使用環境的變化要求軸承鋼必須具備性能的多樣化。如設備轉速的提高,需要準高溫用(2℃以下)軸承鋼(通常采用在SUJ2鋼的基礎上提高Si含量、添加V和Nb的方法來達到抗軟化和穩定尺寸的目的);腐蝕應用場合,需要開發不銹軸承鋼;為了簡化工藝,應該開發高頻淬火軸承鋼和短時滲碳軸承鋼;為了滿足的需要,應開發高溫軸承鋼。軸承鋼是用來制造滾珠、滾柱和軸承套圈的鋼。
加工新活塞時,好選用中碳鋼。如,選4號鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號鋼經過熱處理后強度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機的)來說,當其油溫升高后,應在無負荷狀態下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應適當停機降低油溫,之后這種現象將會逐漸消失,不會影響正常作業。的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。
為了提高入磨礦石品位,節約選廠能耗,減少磨礦量,近年磁選廠廣泛采用預選工藝。本鋼歪頭山鐵礦選礦廠,在粗碎之后入自磨前,對35-mm的礦石采用CTDG1516型大塊礦石永磁干式磁選機預選,拋廢產率12-13%,使入磨礦石品位提高3.62個百分點,磁性鐵回收率99%以上,年經濟效益達1萬元以上。鞍鋼弓長嶺選礦廠一選車間,采用CTDG-122N型大塊礦石永磁干式磁選機對75-mm的中碎產品預選,原礦品位31.61%,精礦品位33.68%,尾礦產率8.73%、品位9.97%,鐵回收率97.4%,年經濟效益435萬元。